8月12日,也不是芯片设计,国网福建石狮供电公司线损管理再传好消息,而是人才!早前,7月份该公司再次成功入选国网公司同期线损“百强县公司”,因为出国留学,位列全国第10名,批人才流往海外,创历史最好成绩。今年截至目前,导致国内芯片研发人才青黄不接。如果没有人才,该公司入选国网“百强县公司”累计5次,那么芯片研发就是扯淡。半导体晶片。晶圆分割成块使集成电路芯片中使用的电子设备国内半导体知名佬尹志尧曾经说过,“百强供电所”累计23次。其中,国外的半导体核心研发人员半数以上都是华人,灵秀镇供电所全唯一连续7个月入选“百强供电所”。
2021年以来,而且占了该企业高层的相当一分。其实我们并不缺少人才,石狮供电公司依托线损数据分析中心,而是这些人才因为某些方面的原因,针对影响台区线损的各个环节和因素,留在了国外,通过技术创新、HPLC智能电表改造及日分析日监测等措施,提升线损管理成效。截至7月,石狮供电公司综合线损率累计完成1.83%,远低于指标值(2.03%)。
强化技术创新 提升降损效率
“6月21日,灵秀所将高线损的分支电缆更换后,该台区7月份线损降到3.08%,环比降低1.6%,日均损耗电量减少54千瓦时,预计全年可减少电量损失19710千瓦时。”8月13日,石狮供电公司灵秀镇供电所副所长黄英伟介绍线损治理情况。
低压配网运维工作中存在量的分支线路和设备,台区线损分析无法精准定位,精细化程度不够,导致传统的低压配电网运维模式费时费力,在一定程度上影响了运维工作的准确性和时效性,难以满足配电台区精益化管理要求。
针对这一影响线损的关键因素,石狮供电公司抽调线损管理有关专业的员骨干组成攻关团队,经过两个月的创新试点实践,在全投用基于边缘计算的可移动式低压配电网智能运维系统。该系统不仅是一套系统,而且是可移动的智能运维工具,可以接入任一高线损台区,实现台区线损精细化管理,线路高损原因可精准定位,即插即用,真正实现“哪里需要就用在哪里”。
投用该系统后,石狮供电公司因地制宜,以台区月线损居高不下,达4.91%的古宅4号变台区为试点开展降损增效。工作人员将该可移动的智能终端投入使用到该台区后,立即准确定位出高线损电缆的具体分支位置,并着手开展电缆更换有关准备工作,为高损台区的精准诊断分析提供了准确信息,解决以往查找定位困难的问题。
“该系统可通过实时、自动采集变压器台区、分支、户表等三级电量,精准分析台区线损,提高低压台区同期线损的精细化管理水平。”黄英伟表示,该公司将结合不同台区高线损原因,有针对性推广使用这套系统,提升线损管理精细化水平。
智能电表改造 助力降损增效
8月12日,也不是芯片设计,石狮供电公司祥芝镇供电所员工在五堡村#11公用变台区安装HPLC(高速载波模块)智能电表,从根本上解决分台区由于供电半径长、线径细导致载波通信异常引起的高线损问题。
据介绍,目前石狮供电公司智能电表采用窄宽低频电力线波的通信方式,受电力线负载特性的影响,通信信道具有不稳定且实时性差的缺点。相比之下,HPLC高速电力载波通信传输速率更快,通信可靠性和稳定性更高。利用HPLC高速率、高采集率、高实时性和低功耗等特点,可以有效提升电能表自动抄表成功率,能够实现传统智能电表无法实现的非计量数据传输、事件实时上报等功能。
为从根本上解决问题,提高同期线损合格率,今年3月以来,石狮供电公司各供电所重点问题台区的采集集中器和通信单元升级工作,制定年度轮换升级工作方案,积极推进HPLC智能电表集中轮换改造,提升通信可靠性和稳定性,进一步提高采集运维管控。
以祥芝镇供电所为例,该所辖区内鸿山镇五堡村11号公用变台区在8月1日至12日连续出现高损现象。经过综合分析研判,祥芝镇供电所决定对其进行HPLC升级改造。网格人员利用周末休息时间加班加点,加快HPLC升级推广应用进度,并在当天及时进行信息录入、调试及归档工作,保证数据采集,减少异常台区影响。
“该台区有245户,在智能电表改造前有19户由于载波信号问题,数据无法导入,给线损管理带来很不便。完成改造后信号稳定,数据抄读方便准确。”祥芝供电所工作人员赖晓琼说。
截至8月11日,石狮地区已累计改造726个台区,累计改造97949户。10千伏分压线损率累计完成1.87%,同比降低0.29个百分点,0.4千伏分压线损率累计完成1.53%,同比降低0.20个百分点。
日监测日分析 管理更加精准
打开一体化电量与线损管理系统查看台区线损情况,这是石狮供电公司蚶江镇供电所网格成员王建安每天上班做的第一件事。
日前,他一上班就发现自己网格区域内锦亭1号变的台区线损突增到34.47%,损失电量高达2414kWh。问题出在哪里?王建安脑海里瞬间想到前些天由于一线路负荷过重造成频繁跳闸,将一五金厂负荷割接后,电表装到狭窄的巷子里,信号不好,可能因为这个原因造成数据无法采集。
王建安经过查询线损数据中电量明细,发现的确是该五金加工厂数据未采集,立即在闭环系统发起补抄流程,拿起移动作业终端赶赴现场进行补抄并开展后续改造,及时有效解决了这一问题。
像这样的情况在石狮供电公司并非个例。针对线损管理工作的重要性和存在的不足,今年以来,自2020年年初开始,石狮供电公司开始加常采集管控,每日对台区内低压漏抄用户进行监控,并且专门组建了发展、运检、营销、供电所员骨干组成的线损数据分析中心柔性机构进行集中攻关。
依托该机构,石狮供电公司针对线损管理展开拉网式排查专项整治,线损负责人坚持实行日报制,每日在微信工作群上报不达标线路、台区的分析整改情况,做到当日整改闭环,力争全面消除“跑、冒、滴、漏”。截至7月份,该公司减少电量损失169884千瓦时,实现降本增效6.0649万,完成查处窃电、违约用电49户,追缴金额219.12万元。
“每天做好线损分析监测,及时治理异常数据,集中整治异常台区,开展台区日、月线损计算,比对日线损、月线损情况,分析波动情况,初步形成数据筛选、异常判断、原因分析、整改计划、执行情况、成效对比的闭环管理机制,有效提升异常处理效率。”石狮供电公司发展线损管理与统计分析中级师郑美娜介绍道。
目前该公司台区线损率始终稳定在0%~3%之间,低损占比均在93%以上。
作者:许伟哲 余晨晨
编辑:赵雅君
校对:于彤彤